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应用回转窑动态检测技术提高窑的运转率
0 引言
山西天脊煤化工集团山化水泥厂Φ4射流器m/3.5m/4m×150m回转窑1987年投产。由于该厂采用化工厂工业副产品作原料,故对窑的化学腐蚀较严重。特别是近几年来,窑机械磨损严重,中心线偏差较大,影响窑的正常运行。厂方曾多次请有关单位对该窑作冷态测量、校准,但由于冷态校准好的窑轴线在热态下又发生了变形,故冷态校准效果不佳。
1997年5月该窑经中修运转后频繁出现掉砖、红窑事故。仅9月份就3次红窑,托轮轴瓦经常发热,托轮与轮带磨损异常,个别托轮和轮带表面还产生掉块脱落,经济损失很大,技术分析确认是窑轴线不直引起。时值水泥销售旺季,冷静态测量校准既时间长影响生产,实际效果壁布又不理想。该厂经过多方咨询,决定请武汉工业大学凯狮科技公司作热动态测量以下简称动态测量
1 KAS-3型回转窑轴线动态参数测量仪
1.1 手持式测窑仪的组成
KAS-3型手持式测窑仪主要由2个数字量位移传感器、2个霍尔开关位置传感器、1个直径测量传感器和单片机测量主机组成。该测窑仪集测量窑轴线、轮带间隙和轮带与托轮直径3个测量装置为一体。其中测量窑轴线系统[1 获得中国发明专利;测量轮带间隙仪器[2 和测量轮带与托轮直径的仪器[3 分获2项中国实用新型专利。
1.2 手持测窑仪操作
(1)测量窑轴线。在被测轮带水平和垂直直径上安装2个数字量位移传感器,与架在Q面上的经纬仪配合,把水平位移传感器上的滑标移到在细度1定的情况下Q面,记下其在导轨尺上的读数Li。在筒体旁固定1个霍尔开4. 实验机外壳必须安全接地关位置传感器,在相应筒体上吸附1个磁铁。把所有传感器的电缆线插入手持测量主机,5min后测量主机就自动测完轮带4圈的平均位置参数Pyi、Pzi,用水抄表系统准仪可测出高差数Hi、hi(其中i是轮带序号)。
轮带处筒体中点横坐标:Yi=Li+Pyi+Ri
轮带处筒体中点纵坐标:Zi=Hi+hi+Pzi+(Ri-φi)Cosα
式中:R为轮带动态直径;φ为轮带动态间隙;α为窑体倾斜度。
(2)测量窑轮带间隙。分别在轮带和筒体上各吸上磁铁,在其附近各安装霍尔接近开关,把霍尔开关电缆插入测量主机,在主机内输入筒体带垫片的外径,10min后测量主机就自动测完轮带9圈的动态间隙φ。
(3)测量窑轮带直径[4 。在轮带侧面吸上磁铁,在其附近安装霍尔接近开关,在轮带正面安装直径测量传感器,把电缆插入测量主机,10min后测量主机就自动测完轮带9圈的动态直径2R。
2 回转窑的动态测量
1997年10月10~12日武汉工业大学凯狮公司用KAS-3型回转窑轴线动态参数测量仪按上述测窑方法,在窑正常生产中进行了动态测量。
2.1 测量工作内容与结果
所有测量工作均不影响窑的正常生产。第1天,用1台J2经纬仪在窑外一侧建立1条基准线,用1台DS3水准仪在各轮带正下方建立1个基准高度,并指导该厂人员在每个轮带一侧和正下方架立1个希望可以给您带来帮助测量高支架和测量小平台。第2天,使用测窑系统测量窑轴线、轮带间隙、直径及表面温度。第3天测量各挡托轮直径。
2.2 结果分析及建议
(1)窑中心线偏差。窑中心线水平面偏差,窑中心线存在两个反相的转折点,2挡处向南资金和能源本钱较低偏差22.3mm;5档处向北偏差达12.4mm,这正好与该窑频繁掉砖部位相符。窑中心线垂直面偏差,当窑的基准斜度为3.505%时,窑的5挡偏差最大,偏低20.4mm。
(2)轮带摆动。在水平面轮带摆动较大。窑头6挡摆动最大差值达5.8mm。
(3)窑传动大齿轮。窑大齿轮传动处情况良好,两个小齿轮与大齿圈的顶间隙基本相同,啮合传动平稳正常。
针对上述问题,对该厂窑调整提出如下建议:
(1)基于窑传动装置情况正常,应将窑的理想中心线定位在与本次测量中心基准线平行且向南平移15mm的位置上。
(2)在窑头、尾密封情况允许的前提下,应将4挡、5挡、6挡向南平移,首先平移5挡。同时将2挡向北平移4mm,1挡向南平移10mm。
(3)因窑5挡在水平和垂直面调整量很大,该处窑中心调整工作至少需分6次进行,特别是第1、2次,窑中心点的平移量不超过8mm,上升量不超过4mm。
(4)在垂直面,窑5挡应升高15mm,4挡应升高6mm。
(5)轮带各处动态间隙基本正常,目前不必调整。
3 回转窑中心线的动态调整
根据动态测窑报告,制定出如下托轮调整方案:
(1)在水平面,窑基准中心线向南平移12mm;在垂直面,以3挡处支点为0基准点,窑体斜度为3.505%。
(2)窑偏差调整量为理论调整量的75%左右。
(3)本次调整共分8次完成。前4次调整间隔期为1d~2d,后4次调整间隔为2d~4d。
(4)在窑正常生产中,对所有需调的托轮进行动态调整轴流风扇,并做好相应的安全防护措施。
(5)实际操作中,根据托轮与轮带接触情况以及托轮的“八”字情况,尽量消除其歪轴向力。
表4详细列出托轮调整的数据和方向,以及窑体中心点的改变量和方向。表5具体列出了托轮实际操作数据。
4 窑轴线调整后的情况和效
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